某廠完成了5個鑄造車間中頻感應(yīng)加熱爐熔煉工藝的技術(shù)改造,每個鑄造車間配備兩套中頻無芯感應(yīng)爐,雙爐同時運行,一臺熔煉,另一臺保溫出鐵水,連續(xù)生產(chǎn),不僅提高了生產(chǎn)效率,提高了鑄件的質(zhì)量和成品率,而且改善了廠區(qū)的工作環(huán)境,降低了工人的勞動強度,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,但在采用電爐熔煉生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)電爐鐵水與沖天爐鐵水在特性上存在許多差異,有其優(yōu)良特性,如溫度、成分易于控制:相對純凈度較高等,但也存在不良特性,主要表現(xiàn)為鑄件質(zhì)量的波動。針對采用中頻感應(yīng)爐熔煉工藝后生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,進行深入細致的研究,并摸索出一些經(jīng)驗和對策。
(1)電熔鐵液的不良特性 在相同原材料的條件下,電爐熔煉的鐵水與沖天爐熔煉的鐵水其鑄件基體組織與石墨形態(tài)有一定的差異。且相關(guān)電爐直熔工藝技術(shù)資料較少,實踐、研究起來難度比較大。
1、電熔鐵液與沖天爐鐵液相比晶核數(shù)量少,過冷度增加,白口傾向大。
2、在亞共晶灰鑄鐵中,A型石墨數(shù)量極易減少,D、E型石墨增加,并且使D、E型石墨伴生的鐵素體數(shù)量增加,珠光體數(shù)量減少。
3、具有較大的收縮傾向,鑄件厚壁處易產(chǎn)生縮孔和縮松現(xiàn)象,薄壁處易產(chǎn)生白口和硬邊等鑄造缺陷。
(2)不良特性的影響及分析
①鑄件缺陷。各車間電爐投產(chǎn)后,在生產(chǎn)過程中陸續(xù)出現(xiàn)以下幾個比較典型的質(zhì)量問題:
a.發(fā)動機機體、拖拉機箱體鑄件出現(xiàn)裂紋缺陷,廢品率達15%:
b.發(fā)動機缸蓋鑄件滲漏,個別工作日滲漏廢品達到50%;
c.發(fā)動機齒輪室蓋鑄件,白口嚴重,廢品曾達到40%以上。
大部分鑄件曾不同程度地發(fā)生石墨形態(tài)不良、珠光體含量低的缺陷。
②缺陷分析。采用電爐熔煉工藝后,熔煉所用原輔材料基本沒有變化,并且材料進廠都有嚴格的檢驗程序,因此,由原材料因素造成的此類差異基本排除。
鑄件質(zhì)量問題出現(xiàn)后,技術(shù)人員跟班作業(yè),對每一種配料,操作過程中的每一個細節(jié)精心推敲,對缺陷鑄件的成分、金相等進行記錄分析,發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象:凡是發(fā)生裂紋缺陷的鑄件,石墨形態(tài)大都為E型石墨或E型石墨含量較多;白口缺陷鑄件石墨形態(tài)以D 型為主,針對這種現(xiàn)象,分析原因如下。
a.鐵液含硫量低。“硫化物核」心理論”認為:鐵液含硫量低吋白口深度較大,隨著含硫量的增加,白口深度逐漸減小,達到一個最小值,此時硫量為0.05%一0.06%。然后,隨著硫量的增加白口深度再度增加。
有資料指出:“低硫時共晶團數(shù)少,即成核度很小,隨著硫量的增加,共晶團數(shù)急劇增加,當硫含量達到0.05%左右時,共晶團數(shù)增加趨向減緩”。本廠電熔HT鐵液的含硫量一般情況下只有0.03%左右。實踐證明,當電爐鐵水含S量在0.05%以下時,常0;03%時,鑄件白口傾向增大。分析認為:由于硫及硫化物含量低,晶核數(shù)量減少,形核能力低,白口增大,A型石墨減少,D、E型石墨增加。
b.含硫低的主要因素是鐵液高溫保溫時間長。在沖天爐熔煉過程中,由于焦炭中硫分的影響,出現(xiàn)鐵水增硫;而電爐熔煉過程中沒有增硫源,不存在增硫,反而由于S和其他元素極易化合成硫化物形成熔渣上浮于鐵液表面,與渣子一起扒除,S不但沒有增加,反而相應(yīng)減少。電熔鐵液由于本身的熔煉特點,高溫保溫時間較長,作為形核晶粒,硫的化合物在保溫期間大量熔融,從而導(dǎo)致硫化物晶核減少,石墨成核能力降低,并且隨著鐵液保溫時間的不斷延長,過冷度繼續(xù)增大。越是高牌號鑄鐵,保溫溫度、時間對過冷度的影響越顯著,而且不管是否孕育,都隨鐵液溫度的提高、保延長,導(dǎo)致過冷度的增大、白口深度增加。