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鏜孔超差齒輪箱體的縮孔處理就用高頻感應(yīng)退火機

鏜孔超差齒輪箱體的縮孔處理就用高頻感應(yīng)退火機

齒輪箱體在加工鏜孔時,直徑90mm的一組孔被鏜大O.Ol-0.02mm,按技術(shù)規(guī)定將造成成批工件報廢。為挽救這批工件,采取修復(fù)措施,取得有益的經(jīng)驗,最后成功修復(fù)了這批工件。那到底是采用什么設(shè)備進(jìn)行呢?讓我們拭目以待。

經(jīng)分析后認(rèn)為,套類和圓環(huán)類零件,在熱應(yīng)力作用下,內(nèi)孔呈收縮變形。齒輪箱體直徑9Omm孔處局部形狀類似圓環(huán)類零件,其受力狀態(tài)和熱應(yīng)力變化應(yīng)相類似,利用熱應(yīng)力使其縮孔恢復(fù)原來尺寸是可行的。

眾所周知,熱應(yīng)力產(chǎn)生,一種是因加熱溫度不均勻產(chǎn)生的。箱體件由內(nèi)孔表層A及里層B組成,如下圖所示,如僅對內(nèi)孔表面加熱,A部溫度高,B處溫度低,A處膨脹量大,B處膨脹量小,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,A處膨脹受B處限制,受到壓應(yīng)力。當(dāng)A部溫度高于500℃時,進(jìn)入塑性區(qū),在壓應(yīng)力下塑性縮短,使孔收縮。冷至室溫時,僅發(fā)生彈性變形,冷卻后恢復(fù)原尺寸,這樣,造成內(nèi)孔收縮。

輪箱體零件縮孔工藝如下,采用高頻感應(yīng)退火機加熱直徑90mm處內(nèi)孔,采用低于相變溫度Ac1且高于塑性起始溫度500℃的中間區(qū)域溫度,選擇650-700℃;選取陽極電壓為11000V,陽極電流為5.5A,柵極電流為1.lA。內(nèi)孔超差0.01-0.02mm時,加熱15-20s;內(nèi)孔超差0.02-0.03mm時,第一次加熱15-20s, 第二次加熱l0s,兩次間隔0.5-1min。

采用上述工藝處理,超差齒輪箱體孔直徑90mm處恢復(fù)到正常尺寸,箱體縮孔處理全部合格。

實施縮孔處理的要點如下:

(1)利用熱應(yīng)力使齒輪箱體孔微量收縮, 產(chǎn)生的熱應(yīng)力應(yīng)較小,采用快速加熱,溫度不宜太高,適中較好。

(2)冷卻速度不宜快。

(3)加熱前要檢查孔超差狀況,正確確定工藝參數(shù),如電壓、電流、加熱時間及溫度等,嚴(yán)格控制工藝執(zhí)行。

(4)感應(yīng)器應(yīng)安置于孔正中,使加熱和冷卻均勻,工件處理可獲得較好的效果。

經(jīng)過眾多試驗得出,采用高頻感應(yīng)退火機對齒輪箱體進(jìn)行熱處理,避免了傳統(tǒng)熱處理產(chǎn)生的種種缺陷,生產(chǎn)出來的齒輪箱體質(zhì)量良好,滿足了工作要求,適合大批量大規(guī)模生產(chǎn)。

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