9SiCr鋼工件原始組織為球狀體碳含量,使Ms點(diǎn)升高,工件迅速冷卻后,獲得隱晶馬氏體,同時(shí),組織中形成交錯(cuò)板條狀位錯(cuò)馬氏體。在高碳合金鋼中,在同樣強(qiáng)度時(shí),板條狀位錯(cuò)馬氏體較片狀馬氏體韌性較優(yōu),因而使工件出現(xiàn)淬火纖維裂紋的隱患和危險(xiǎn)較大件減輕,使9SiCr鋼工件疲勞強(qiáng)度提高。上述分析說明了9SiCr鋼軋齒模采用超音頻感應(yīng)退火淬火后使用壽命提高的主要原因。
試驗(yàn)分析了Cr12MoV鋼畸變量大河同副模具同一性差的原因。Cr12MoV鋼系高碳高饹合金鋼,淬火后殘留碳化物約為8%-9%,殘留奧氏體為18-20%,工件組織不穩(wěn)定性較大。淬火冷卻中,各個(gè)工件位置不同,冷卻條件不同,冷卻后獲得馬氏體和殘留奧氏體的量不同,故其體積變化量也不相同,這樣就造成了Cr12MoV鋼軋齒?;兞看螅⑶彝蹦>呋兞坎灰恢?,同一性較差。
采用超音頻感應(yīng)退火淬火處理后,軋齒模收縮量<0.06mm,并且同副模具收縮量穩(wěn)定,統(tǒng)一性良好。然后,軋齒模超音頻感應(yīng)加熱淬火后,圓度畸變較大,不符合技術(shù)要求。針對詞典,增加了復(fù)制試驗(yàn),采用5中方法改善工件圓度畸變,從而選取較佳措施解決了這個(gè)問題。其措施是在鍵槽位置成120℃處加工兩個(gè)直徑12mm的工藝孔,使工件集變量從原來的0.06下降至小于0.02mm,從而滿滿足了技術(shù)要求。
分析指出,9SiCr鋼淬透性好,工件在獲得要求的硬度和硬化層的狀態(tài)下,采用適當(dāng)工藝使工件獲得組織應(yīng)力畸變,是軋齒模工藝改進(jìn)的技術(shù)思路。超音頻感應(yīng)退火淬火中,增開兩個(gè)工藝孔的目的,是為了再組織應(yīng)力與熱應(yīng)力疊加使工件應(yīng)力趨于平衡的同時(shí),對于工件淬火冷卻截面不對稱處,補(bǔ)加工藝孔使工件截面趨于對稱,促使內(nèi)應(yīng)力分布趨于平衡,因?yàn)槭构ぜ兞窟M(jìn)一步下降,是工件圓度畸變減小,滿足了軋齒模加工技術(shù)要求。